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          裂紋缺陷的特征該產(chǎn)品產(chǎn)生裂紋的情況我們逐個(gè)進(jìn)行分析


          我公司的水玻璃熔模精鑄廠,過去生產(chǎn)的齒輪箱零件因鑄件裂紋造成的廢品,占廢品總量的70%.顯然,有必要對(duì)產(chǎn)生裂紋的原因進(jìn)行分析并采取有效措施以降低裂紋缺陷。

            裂紋缺陷的特征該產(chǎn)品產(chǎn)生裂紋的情況如下:(1)由于裂紋產(chǎn)生的廢品,占鑄件總量的50%;(2)裂紋的位置、形狀基本一致,開口寬0.3(3)經(jīng)分析絕大部分裂紋屬于熱裂紋。裂紋的成因及對(duì)策,裂紋的成因熔模鑄造產(chǎn)生裂紋的因素很多,主要有以下幾個(gè)方面:(1)澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,增大了鑄件厚、薄處的溫差,或使鑄件收縮受阻;(2)型殼高溫強(qiáng)度過高,退讓性差,金屬的凝固區(qū)間大,有害雜質(zhì)含量高;(3)澆注時(shí)型殼溫度偏低,澆注溫度過高;(4)在落砂、清理、切割澆口時(shí)有殘余應(yīng)力的鑄件受到外力作用而斷裂;(5)鑄件結(jié)構(gòu)不合理,壁厚相差大,轉(zhuǎn)角處R太小;(6)型殼局部散熱條件較差。

            采用的措施對(duì)以上幾個(gè)方面,我們逐個(gè)進(jìn)行分析。

            (1)澆注系統(tǒng)的設(shè)置由于該產(chǎn)品是方形,相互對(duì)稱且產(chǎn)生裂紋的部位很薄(僅有2.0mm),在裂紋的部位放澆口,難以保證蠟?zāi)=M焊時(shí)的強(qiáng)度,且此件是重量小的熔模件,一組多件,澆口放在其它部位不利于熔模鑄造小件的砂輪片切割和打磨,故澆口只有選擇在圖1所示的A處為佳。

            (2)型殼和金屬的特性該零件制殼時(shí)采用的是石英砂材料,在熔模鑄造中,石英砂是退讓性最好的一種,且該產(chǎn)品的材質(zhì)為ZG310-570,該材料形成裂紋的傾向較小。故型殼和金屬的特性產(chǎn)生裂紋的原因可以排除。

            (3)澆注時(shí)殼溫和澆溫的控制熔模鑄造中,型殼和鋼液收縮的不同步,確實(shí)是產(chǎn)生熱裂的一個(gè)重要原因,但是在生產(chǎn)該產(chǎn)品時(shí),型殼是從焙燒爐中邊出邊澆,過程時(shí)間僅3s~4s之短,澆溫控制在1520℃(溫度再低會(huì)有冷隔),但在此條件下進(jìn)行生產(chǎn),裂紋的數(shù)量并未減少。

            (4)鑄件清砂時(shí)即使是輕輕地敲開型殼,同樣能看到細(xì)長(zhǎng)的裂紋。這說明裂紋并非是外力作用所致。

            (5)鑄件結(jié)構(gòu)的分析該鑄件是方形,B、C處的交角為直角,壁厚為2.0mm,同時(shí)凝固時(shí)產(chǎn)生的收縮應(yīng)力非常大,易產(chǎn)生裂紋,因裝配原因客戶不同意增加園角,故我們?cè)趫D示部位增加了厚為1.6mm的斜筋如圖1中B、C處。根據(jù)以上分析我們進(jìn)行了工藝試驗(yàn),第一批澆注后裂紋只占總數(shù)的10%左右。

            原澆注溫度設(shè)置較低,增加防裂筋后澆注溫度經(jīng)試驗(yàn)提高到1560℃,裂紋數(shù)量并未提高,這樣大大減少了原來的冷隔現(xiàn)象。且厚度僅為1.6mm的筋,采用熔模鑄造既可以從模具中帶出,又很容易在精整時(shí)去除。

            (6)澆注后由于型殼外表與空氣直接接觸,散熱較快造成型殼與鋼水收縮不同步,且使鑄件凝固過快,產(chǎn)生較大的收縮應(yīng)力,增加裂紋的傾向。于是我們采取澆注后立即用蓋箱保溫的措施,延緩凝固速度,減少模殼對(duì)收縮的阻礙,經(jīng)試驗(yàn)對(duì)減輕裂紋非常有益。

            結(jié)論通過改進(jìn)鑄件結(jié)構(gòu)和鑄造工藝,熔模鑄造方形薄壁件因裂紋造成的廢品由原來的50%,降低到2%,分析認(rèn)為,鑄造的結(jié)構(gòu)是形成熱裂的主要原因,通過增加防裂筋,改善冷卻條件,能很好地解決此類裂紋問題。 


          【上一個(gè)】 采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施減少了鑄件的缺陷收到了良好效果 【下一個(gè)】 澆注溫度及粉劑粒度對(duì)硬化層質(zhì)量的影響

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